復(fù)合肥生產(chǎn)線
涂膜包裹技術(shù)
裝置涂膜包裹系統(tǒng)采用化肥催化劑國家工程研究中心較新科研成果—活性包裹劑,并選用優(yōu)質(zhì)包裹粉料,可使產(chǎn)品經(jīng)涂膜包裹后,能有效防止吸潮和顆粒彼此粘結(jié)結(jié)塊,流動性好,便于施肥操作,且外觀質(zhì)量進(jìn)一步提高,滿足用戶不但要求內(nèi)在質(zhì)量達(dá)標(biāo),亦追求外在美的質(zhì)量要求。
上述兩項技術(shù)——磷銨料漿和熔融尿液雙噴漿造粒技術(shù)是目前已知的國內(nèi)同類裝置中獨有的。
復(fù)合肥成品散裝庫
該散裝庫的建設(shè)具有以下特點:
● 增加庫容
散裝庫較原袋裝庫庫容由 2000 噸增加至 4030 噸,增加 1.0 倍;新增簡易袋裝成品庫 864m 2 ,增加儲量約 900 噸。儲存天數(shù)由 3 天提高至 8 天。
● 均化養(yǎng)分
由于原料計量偏差,操作中的人為因素等,產(chǎn)品養(yǎng)分出現(xiàn)瞬時波動是經(jīng)常發(fā)生的,但在一段時間內(nèi)是相對平均的,因此進(jìn)入散裝庫后經(jīng)再混和,可以起到緩沖波動,均勻養(yǎng)份的作用,保證出廠產(chǎn)品養(yǎng)分均衡達(dá)標(biāo)。
● 減少產(chǎn)品的結(jié)塊
由于復(fù)合肥在儲存期間,繼續(xù)有物理化學(xué)反應(yīng),有鹽橋產(chǎn)生,在包裝袋中易結(jié)塊,進(jìn)入散裝庫后開放式堆放,殘留水分容易逸出,且鹽橋易在均化混和中破壞,因此產(chǎn)品經(jīng)散裝庫堆放均化后可大大減少結(jié)塊現(xiàn)象。
● 減少轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù),降低轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用
由于散裝庫將成品由袋裝改為散裝,因而可以做到包裝后及時出廠,減少或避免二次轉(zhuǎn)運(yùn),降低轉(zhuǎn)運(yùn)成本。
● 減少包裝班次,提高包裝效率
因包裝機(jī)包裝能力較小時產(chǎn)量為大,采用散裝庫后可充分發(fā)揮包裝機(jī)能力,集中包裝,可將包裝班次由三班改為二班,提高包裝效率,降低包裝費(fèi)用。
● 均衡品種生產(chǎn) 采用散裝庫后,可以根據(jù)用戶不同需要,包裝出廠不同規(guī)格產(chǎn)品,可減少品種頻繁更換對生產(chǎn)影響。
● 提高包裝產(chǎn)品外觀質(zhì)量
散裝庫可在相當(dāng)大程度上做到包裝后及時出廠,避免袋裝貯存后的陳舊感,利于產(chǎn)品外觀形象。 [3]
裝置改造
● 溶解:通過填充料的精選與合理配比,并在較難溶的品種上適度添加促溶劑,現(xiàn)產(chǎn)品溶解問題已得到徹底解決。
● 板結(jié):
a : 2003 年度裝置大修,公司通過咨詢國內(nèi)磷復(fù)肥專家 , 并參照國內(nèi)同期裝置產(chǎn)品二次干燥工藝進(jìn)行改造,降低水份 1 . 2% 以下,有效控制游離水引起產(chǎn)品鹽溶解,行成晶橋,易形成二次結(jié)晶;
b :配合福州大學(xué)催化劑研究中心,將較新研制出的新型活性包裹劑(表面活性劑)在裝置生產(chǎn)產(chǎn)品中進(jìn)行試驗驗證工作,阻止表面結(jié)晶。試用后,通過疊包試驗及板結(jié)模擬裝置跟蹤試驗,板結(jié)率都在 10% 以下,即物料呈流動狀態(tài),效果顯著;
c :改造包裹設(shè)備裝置:產(chǎn)品包裹后進(jìn)入散裝庫,在包裝時易破壞表面包裹膜,采用包裝前包裹可消除此不利因素;包裹過料更穩(wěn)定,噴油量恒定,可起到較好的包裹效果;
d :添加包裹粉:選用液蠟石粉、滑石粉等惰性物料,表面形成隔離膜,減少物料相互接觸。通過上述采取的措施,目前板結(jié)現(xiàn)象已得到顯著改善。
● 色差:
a :精選原輔材料并穩(wěn)定貨源和供貨渠道,主要是 MAP 、 K 2 SO 4 、填充料。
b :通過添置色度檢測儀器,加強(qiáng)對影響色差的原材料進(jìn)貨關(guān),制定供應(yīng)指標(biāo),提出供貨指標(biāo)要求,嚴(yán)把原材料進(jìn)貨檢驗關(guān);
c :通過對色度有差異的原輔材料進(jìn)行了合理配料,確保出廠產(chǎn)品的色度趨于一致.